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Présentation : Christian Bailly Après avoir terminé
le moteur 7 cylindres en étoile présenté en détail
sur cette page,
j’ai décidé de monter en complexité et d’attaquer
la fabrication d’un 9 cylindres. Après quelques recherches
sur le net, j’ai décidé d’acheter les plans
du Silver Star commercialisés par Robert
Standar :
Fidèle à mes habitudes, je débute l’usinage par le carter principal. Il est fait en aluminium 7075 qui se caractérise par sa très grande résistance, très utile lorsque l’on doit effectuer des taraudages car le risque d’arracher les filets lors du serrage des vis est bien moindre. Usinage du carter d’admission. Après avoir fait l’ébauche au tour, il est positionné sur la fraiseuse afin de le terminer. Les perçages des conduits d’admission se font aussi sur la fraiseuse à l’aide du 4e axe rotatif. Les trompettes d’admission sont montées en force et le montage est assuré par du bloc-presse. Le carter d’admission possède lui aussi un joint sur sa périphérie afin de garantir la bonne étanchéité. Le vilebrequin est entièrement taillé dans la masse à partir d’un bloc d’acier prétraité de 42CD4. Le rondin pèse 5500 g avant son usinage et à peine 225 g une fois l’usinage terminé. L’ensemble des bielles sera fait en 7075 et en bronze pour les paliers. La bielle mère est montée sur un roulement à aiguilles. Je débute l’usinage par le perçage des axes des bielles secondaires, ces perçages me serviront à maintenir la tôle d’alu lors du détourage. La bielle principale est tirée dans du plat de 7075 mis à la bonne épaisseur.
Bielle mère terminée avec son roulement à aiguilles. Maintenant que les culasses sont terminées, je passe à l’usinage des culbuteurs. Ils sont usinés dans un rond de 42CD4, puis trempés. Une fois les culbuteurs réalisés il faut passer aux supports de culbuteurs, en 7075 toujours. Ils ne représentent pas trop de difficultés à usiner. Réalisation des joints de culasse, d’admission et d’échappement dans une feuille de cuivre. Il est maintenant temps de réaliser les soupapes. Elles sont en 42CD4, taillées dans la masse. Si leur réalisation ne pose pas de problèmes particuliers, il n’en n’est pas de même pour leur rodage. Cette opération me pose toujours autant de soucis et me prends un temps considérable, environ 10 à 15 minutes par soupapes, et je rappelle qu’il y en a 18 à faire… Le moteur se termine, il me reste les pipes d’admissions et d’échappements à réaliser : elles sont en laiton et cuivre. Pour cintrer le tube de 10 mm, je me suis fabriqué une petite cintreuse qui a donnée de bons résultats. Néanmoins, j’ai dû réaliser les tubulures d’admission en 2 parties, assemblées par brasage à l’étain car je ne parvenais pas à cintrer mon tube avec suffisamment de précision.
Le 1er démarrage s’est déroulé dans le sous-sol de la copropriété, il a été très rapide, à peine 2 secondes de démarreur et le moteur a démarré. Il a fallu juste un léger réglage du carbu pour qu’il tourne à peu près correctement.
Le lendemain, j’ai apporté tout mon matériel à mon travail et fait tourné le moteur devant mes collègues qui m’ont supporté pendant toute la durée de cette construction : Voilà donc un nouveau projet mené à son terme, il reste à réfléchir sur le prochain. Rien n’est jamais terminé... Contacter l'auteur : christian-bailly@jivaro-models.org |
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